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  2. 加工原油結(jié)構(gòu)變化帶來腐蝕不斷,如何解決?
    2016-10-14 12:23:33 作者:王亦成 來源:中國石油玉門油田分公司 分享至:

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        輕質(zhì)原油劣質(zhì)化,常減壓裝置面臨重大考驗


        本文的常減壓裝置設(shè)計于1995年,于1997年建成投產(chǎn)。最初是為了輕質(zhì)原油所設(shè)計的。然而,隨著近年來油田的深度開采及加工原油結(jié)構(gòu)調(diào)整,輕質(zhì)原油的密度、硫含量和酸值逐年上升,已接近于含硫含酸原油,給裝置安全生產(chǎn)帶來了重大隱患。


        表1近年來玉門煉廠加工混合原油典型數(shù)據(jù)

    表1


       
    裝置問題一一顯現(xiàn),工藝改進勢在必行


        1 塔頂腐蝕加劇


        2012年以來常減壓裝置塔頂?shù)蜏夭课怀霈F(xiàn)多次空冷管束泄漏,主要是原油中的氯化物和硫化物受熱分解產(chǎn)生的HCl和H2S,在有冷凝水存在時形成酸性環(huán)境對設(shè)備造成腐蝕,為典型HCl-H2S-H2O腐蝕。


        2 直餾柴油酸度超標(biāo)


        2012年起常減壓裝置加工出的直餾柴油酸度嚴重超標(biāo),不但具有較強的腐蝕性,而且當(dāng)直餾柴油與催化裂化柴油調(diào)合時,柴油的顏色變深,安定性變差,給總廠柴油調(diào)和帶來很大難度。


        3 加熱爐出口泄漏點增多


        2013年常減壓裝置在高溫液相和氣相混合區(qū)域出現(xiàn)多次滲油,屬于典型的高溫部位環(huán)烷酸腐蝕。


        4 減壓塔高溫部位均勻減薄加劇


        2013年減壓塔高溫部位均勻減薄加劇,溫度基本在250℃-380℃之間,是由原油中所含的有機硫化物熱分解生成硫化氫而引起的均勻腐蝕,屬于典型的高溫硫腐蝕。


        5 空氣預(yù)熱器出現(xiàn)內(nèi)漏


        表2 常壓裝置加熱爐熱效率監(jiān)測數(shù)據(jù)(2013.6)

    b2

     


        由表2可知,空氣預(yù)熱器內(nèi)部出現(xiàn)泄漏。主要是由于在加工含硫原油時,瓦斯燃燒過程產(chǎn)生大量的SO2和SO3,在換熱冷凝時形成硫酸,產(chǎn)生了較嚴重的硫酸露點腐蝕。


       
    積極探索,應(yīng)對措施相應(yīng)出爐


        1 合理優(yōu)化摻煉比例


        常減壓蒸餾裝置摻煉的原油為混合原油,因此裝置根據(jù)自身的特點,選擇合適的加工工藝路線,優(yōu)化原油調(diào)和比例,避免含硫高的原油與含酸高的原油混煉,以防止原油中的硫和酸產(chǎn)生的共同效應(yīng)加劇對設(shè)備的腐蝕。


        2 改進工藝防腐


        采用超聲波破乳——電脫鹽技術(shù)代替原有的破乳劑脫鹽,有效降低了脫后原油鹽含量;同時根據(jù)原油性質(zhì)優(yōu)化了HY8110中和劑緩蝕劑配方來減緩腐蝕,即改進“一脫二注”防腐工藝。


        表3、表4為采用“一脫二注”法后原油鹽含量及常壓塔頂冷凝水中鐵離子及氯離子的含量。


        表3原油脫鹽前后鹽含量變化

    b3


        表4 注入中和劑緩蝕劑和水后塔頂冷凝水參數(shù)指標(biāo)及腐蝕速率

     

    b4


        由表3和表4可以看出優(yōu)化傳統(tǒng)的“一脫二注”法后所有的指標(biāo)都比前一年同期有所改善。


        3 設(shè)備材質(zhì)升級


        將空冷材質(zhì)升級為09Cr2AlMoRe;對腐蝕嚴重的部分空冷升級為雙相不銹鋼2205。對于環(huán)烷酸腐蝕嚴重的爐出口轉(zhuǎn)油線升級為316L,對于減壓高溫渣油管線升級為Cr5Mo,以應(yīng)對高溫硫腐蝕。


        4 直餾柴油加注柴油脫酸劑


        制定了常二線柴油加注復(fù)合脫酸劑方案,在柴油管線增加管道靜態(tài)混合器,增加混合強度,解決常壓直餾柴油酸度高的問題。


        表5脫酸工藝改造前后柴油酸度變化

    b5


        由表5以看出,改造后常二線柴油酸度明顯降低。


        5 建議減壓高溫部位加注緩蝕劑


        目前中石化已研制出了緩蝕性能優(yōu)于美國同類產(chǎn)品的高效高溫緩蝕劑。經(jīng)實驗證明:該緩蝕劑不僅可用于解決高溫環(huán)烷酸酸腐蝕問題,而且對高溫硫腐蝕也有很好的緩蝕作用。


       
    實施對策,以觀后效如何


        針對裝置存在的腐蝕類型和存在部位等18個點進行腐蝕在線監(jiān)測改造,使用15個精密電阻探針和3個PH計系統(tǒng)涵蓋了常減壓裝置幾種腐蝕的典型部位,提供的數(shù)據(jù)能直觀的反應(yīng)出某段時間及某段管線的腐蝕速率和腐蝕裕量,能客觀地反應(yīng)溫度和PH值大小對腐蝕的影響,裝置重點腐蝕部位監(jiān)測結(jié)果如表6。


        表6 常減壓裝置重點部位腐蝕在線監(jiān)測結(jié)果(2014.5.31)

     

    b6


        由檢測結(jié)果可知通過技術(shù)改造,目前常減壓裝置重點部位腐蝕率均滿足HG/T20580-2011上給出的化工設(shè)備腐蝕速率范圍(0.13~0.25mm/a)腐蝕裕量充足,材質(zhì)升級合理、防腐措施到位。


        希望通過對本實際案例中出現(xiàn)的問題與具體解決措施的分析,能夠給有類似問題的同行們新的思路和啟迪。

     

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