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  2. 硝酸裝置硝鎂加熱器的腐蝕和防護
    2019-09-12 09:36:37 作者:本網整理 來源:設備管理與防腐 分享至:

    某石化化肥廠濃硝酸裝置采用硝鎂法生產濃硝酸,生產能力15萬噸/年。硝鎂加熱器的主要作用是:為濃縮塔提餾段提供熱量;脫除硝鎂溶液中的硝酸。硝鎂加熱器為盤管式換熱器結構,工作介質:管內為1.0MPa飽和蒸汽;管外為66%左右的硝鎂溶液和少量0.1%~1.0%的硝酸。改造前,硝鎂加熱器腐蝕嚴重,運行周期短,造成濃硝酸裝置能耗、物耗偏高。為此,本文對硝鎂加熱器的腐蝕情況進行了仔細的分析研究。


    一 腐蝕情況及原因分析


    從現場情況來看,硝鎂加熱器腐蝕的部位主要是盤管。加熱器盤管材料為奧氏體不銹鋼1Crl8Ni9Ti,管束在管板上采用焊接固定。盤管腐蝕主要有:均勻腐蝕。主要發生在靠近硝鎂的進口處;應力腐蝕。主要發生在盤管的“U”型彎處、焊口以及直管的薄弱部分;晶間腐蝕。主要發生在焊口附近以及管板孔內。


    1均勻腐蝕


    硝鎂進入硝鎂加熱器時,HNO3濃度為1.0%左右,經加熱脫硝后HNO3濃度降至0.2%左右。在硝鎂加熱器170℃左右的條件下,0.2%左右的含硝量會對1Crl8Ni9Ti不銹鋼造成很快的腐蝕,而在硝鎂入口處稀鎂含HNO3濃度為1.0%左右,在此處局部發生的腐蝕比較均勻,故稱之為均勻腐蝕。


    2應力腐蝕


    由于生產稀硝酸所用脫鹽水中含有C1-,會使不銹鋼表面在硝酸溶液中生成的鈍化保護膜遭到破壞,從而產生的腐蝕,稱之為應力腐蝕。


    3晶間腐蝕


    晶間腐蝕的原因是晶界貧鉻造成的,鋼的含鉻量≥13%時,其表面能生成一層堅硬可靠的Cr2O3保護膜,對鋼材內部起到保護作用,使鋼材具有較高的抗腐蝕能力;當含鉻量<13%時,鋼材的耐腐蝕能力就會顯著下降在焊縫附近,由于焊接時局部受熱,致使碳原子在晶界以含鉻量很高的碳化物析出,使晶界的含鉻量減少,因此在含硝酸的溶液中易發生晶間腐蝕。


    二 防止措施


    1 均勻腐蝕的防止


    從工藝上盡量降低稀酸鎂中的HNO3含量。主要從以下預防:防止塔體不正造成塔內偏流;濃縮塔分布器要安裝水平,使酸分散均勻,爭取在塔內脫硝;控制硝鎂加熱器液面在盤管以上溢流口以下位置,并加裝緩沖擋板;將加熱器溢流口提高,使剛進入的硝酸鎂溶液盡量晚些接觸盤管,即在其與盤管接觸前使溶液中的HNO3蒸發掉。


    2 應力腐蝕的防止


    從工藝上盡量減少C1-的來源,使C1-的濃度降到最低標準。在濃硝酸系統中對各冷卻盤管加強查漏、堵漏,避免C1-進入系統;在稀硝酸部分采取分析排C1-的方法,將Cl-濃度高的稀酸排到地下槽中,以降低HNO3溶液中的Cl-濃度。


    3 晶間腐蝕的防止


    在焊縫區域的晶間腐蝕是由于晶界貧鉻造成的。因為焊接時溫度高,當鋼受熱在敏化溫度范圍(450~850℃),隨著時間的延長,其晶界上碳化物的生成總是經過一個逐漸增多,最后完成的一個過程。也就是說,在敏化溫度范圍內,時間越長,碳化物析出的越多,而碳化物中的碳原子來自晶粒,鉻原子來自晶界,所以晶界處含鉻量降低,易發生晶間腐蝕。


    此外,焊縫區還存在殘余應力,是應力腐蝕的一大因素,最后導致破裂。 因此在焊接過程中應做以下改進:


    01 將直接焊接法改為先脹后焊的方法,因為直接焊接,管子與管板間有一定間隙,使焊縫的局部溫度升得很高,并沿管子傳遞,使管子的一定區域處于敏化溫度,造成晶間腐蝕。而先脹后焊的方法,熱源向管板傳熱且熱量散發快,不會造成晶間腐蝕。


    02 不準敲打工件,不要在焊縫旁邊引弧,以免局部產生塑性變形殘余應力或局部受熱而出現晶間腐蝕。


    03 一般采用直流反極,且電流比低碳鋼的電流小(15%~20%)以降低工件受熱。


    04 焊接速度盡可能高,短弧,不作橫向擺動以降低線能量,必要時可以用水加快冷卻,以減少在高溫區域的停留時間。


    采取以上措施后,加熱器的使用壽命明顯延長。濃硝酸綜合能耗由285Kg·Eo/t降至265Kg·Eo/t,硝鎂加熱器運行周期由原來的1個月延長至6個月,經濟效益有了較大提高。

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