<i id="p68vv"><noscript id="p68vv"></noscript></i>
    <track id="p68vv"></track>

      <video id="p68vv"></video>
    <track id="p68vv"></track>
    <u id="p68vv"><bdo id="p68vv"></bdo></u>

  1. <wbr id="p68vv"><ins id="p68vv"><progress id="p68vv"></progress></ins></wbr>
    <code id="p68vv"></code>
      <output id="p68vv"><optgroup id="p68vv"></optgroup></output>
  2. 原油劣質(zhì)化對(duì)玉門煉化常減壓裝置的影響和應(yīng)對(duì)措施
    2022-11-30 12:21:03 作者:本網(wǎng)整理 來(lái)源:材料與測(cè)試網(wǎng) 分享至:

      玉門煉化總廠常減壓蒸餾裝置于1995年設(shè)計(jì),1997年建成投產(chǎn)。最初是為了煉制低密度,酸值、殘?zhí)俊⒘蚝康偷妮p質(zhì)原油所設(shè)計(jì)的,其設(shè)計(jì)參數(shù)以吐哈原油為依據(jù)。但是,隨著近年來(lái)油田的深度開(kāi)采及加工原油結(jié)構(gòu)調(diào)整,原油性質(zhì)不斷趨于重質(zhì)化、劣質(zhì)化,玉門煉廠常減壓裝置加工的原油由設(shè)計(jì)的吐哈原油逐年變?yōu)槟壳暗耐鹿匈|(zhì)-塔指-玉門混合原油,加工原油的密度、硫含量和酸值逐年呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),已接近于含硫含酸原油,給裝置安全生產(chǎn)帶來(lái)了重大隱患。


    玉門煉化總廠定時(shí)對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)行巡查和調(diào)測(cè),發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障等隱患及時(shí)處理

      原油劣質(zhì)化后常減壓裝置操作變化

      1 塔頂腐蝕加劇

      原油中的鹽類在一定溫度和水存在下發(fā)生強(qiáng)烈的水解反應(yīng)生成HCl,而原油中的硫化物加熱被分解為H2S。在蒸餾過(guò)程中產(chǎn)生的HCl和H2S隨輕油揮發(fā)進(jìn)入塔頂冷卻系統(tǒng),當(dāng)冷凝區(qū)出現(xiàn)液體水時(shí),HCl溶于水形成稀鹽酸。此稀鹽酸會(huì)對(duì)設(shè)備造成強(qiáng)烈的腐蝕作用,而H2S的存在又會(huì)加強(qiáng)這一影響。

      HCl-H2S-H2O腐蝕破壞性很大,對(duì)碳鋼表現(xiàn)為均勻腐蝕,對(duì)0Cr13鋼為點(diǎn)腐蝕,對(duì)奧氏體不銹鋼為應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂,在玉門常減壓裝置中具體表現(xiàn)為塔頂管線和塔內(nèi)頂層塔盤(pán)腐蝕加劇、空冷泄漏。

      2012年以來(lái)玉門煉化常減壓裝置先后出現(xiàn)3次空冷管束泄漏,全部集中在塔頂?shù)蜏夭课唬饕窃椭械穆然锖土蚧锸軣岱纸猱a(chǎn)生的HCl和H2S,在有冷凝水存在時(shí)形成酸性環(huán)境對(duì)設(shè)備造成腐蝕,屬于典型的HCl-H2S-H2O腐蝕。

      2 直餾柴油酸度超標(biāo)

      直餾柴油的酸度會(huì)隨著所加工原油酸值的變化而變化,原油酸值越高,直餾組分油酸度也隨之增高。這直接接影響到成品柴油的酸度。這是由于常壓蒸餾是一個(gè)物理過(guò)程,并不能減少或脫除酸性物質(zhì),其中的酸性物質(zhì)只會(huì)隨著餾分的輕重進(jìn)行重新富集與分配。

      2012年起常減壓裝置因原油性質(zhì)變化,加工出的直餾柴油酸度嚴(yán)重超標(biāo),平均達(dá)到了12.8mgKOH/100ml,不但具有較強(qiáng)的腐蝕性,而且當(dāng)直餾柴油與催化裂化柴油調(diào)合時(shí),環(huán)烷酸與催化裂化柴油中的硫醇及氮化物作用生成膠質(zhì)和沉渣,使柴油的顏色變深,安定性變差,給總廠柴油調(diào)和帶來(lái)很大難度。

      3 加熱爐出口泄漏點(diǎn)增多

      2013年常減壓裝置常壓爐第三路出口熱偶焊縫出現(xiàn)滲油、減壓爐第四路進(jìn)口孔板流量計(jì)焊縫出現(xiàn)滲油。主要產(chǎn)生在高溫液相和氣相混合區(qū)域,屬于典型的高溫部位環(huán)烷酸腐蝕。

      環(huán)烷酸腐蝕受溫度、濃度及流速影響較大,主要發(fā)生在酸值大于0.5mgKOH/g、溫度在220~400℃之間的高溫流速介質(zhì)中。且在H2S和環(huán)烷酸共存的環(huán)境中,環(huán)烷酸會(huì)和FeS反應(yīng),生成可溶性的Fe(RCOO)2和H2S,破壞FeS保護(hù)膜,而生成的H2S又進(jìn)一步腐蝕金屬基體,在350℃時(shí)兩者相互影響,腐蝕最為嚴(yán)重,在我裝置中表現(xiàn)為加熱爐出口泄漏點(diǎn)增多,給裝置平穩(wěn)運(yùn)行埋下了隱患。

      4 減壓塔高溫部位均勻減薄加劇

      2013年裝置測(cè)厚工作中表現(xiàn)較為突出的一個(gè)特點(diǎn)就是,減壓塔高溫部位均勻減薄加劇,主要集中在減五線、清洗油、循環(huán)油、減壓塔下部,溫度基本在250℃~380℃之間,是由原油中所含的有機(jī)硫化物熱分解生成硫化氫而引起的均勻腐蝕,屬于典型的高溫硫腐蝕。

      典型的高溫含硫化合物腐蝕環(huán)境存在于常減壓蒸餾裝置常壓塔、減壓塔的下部和塔底管道,常壓渣油和減壓渣油換熱器等部位,當(dāng)溫度達(dá)到340℃~375℃時(shí),H2S開(kāi)始分解為H2和S,分解出來(lái)的單質(zhì)硫,活性最強(qiáng),可直接腐蝕設(shè)備,在我裝置生產(chǎn)中表現(xiàn)為減壓塔高溫部位均勻減薄加劇。

      5 空氣預(yù)熱器出現(xiàn)內(nèi)漏

      2013年度在加熱爐熱效率檢測(cè)結(jié)果中出現(xiàn)預(yù)熱器煙氣出口氧含量為8.35%,高于加熱爐對(duì)流室出口處氧含量4.2%的現(xiàn)象,表明空氣預(yù)熱器內(nèi)部出現(xiàn)泄漏。

      造成上述問(wèn)題主要原因是,在加工含硫原油時(shí),瓦斯燃燒過(guò)程產(chǎn)生大量的SO2和SO3,在換熱冷凝時(shí)形成硫酸,產(chǎn)生了較嚴(yán)重的硫酸露點(diǎn)腐蝕。

      具體應(yīng)對(duì)措施

      1 合理優(yōu)化摻煉比例

      常減壓蒸餾裝置摻煉的原油為混合原油,各種原油性質(zhì)有較大的差異,因此裝置根據(jù)自身的特點(diǎn),選擇合適的加工工藝路線,優(yōu)化原油調(diào)和比例,避免含硫高的原油與含酸高的原油混煉,以防止原油中的硫和酸產(chǎn)生的共同效應(yīng)加劇對(duì)設(shè)備的腐蝕。

      2 改進(jìn)工藝防腐

      造成塔頂冷凝冷卻系統(tǒng)低溫部位腐蝕主要是原油中的氯化物和硫化物受熱分解產(chǎn)生的HCl和H2S,在有冷凝水存在時(shí)形成酸性環(huán)境對(duì)設(shè)備造成腐蝕,為了解決上述問(wèn)題,2011年起,玉門煉化采用超聲波破乳——電脫鹽技術(shù)代替原有的破乳劑脫鹽,有效降低了脫后原油鹽含量;同時(shí)根據(jù)原油性質(zhì)優(yōu)化了HY8110中和劑緩蝕劑配方來(lái)減緩腐蝕,即改進(jìn)“一脫二注”防腐工藝。

      玉門煉化優(yōu)化傳統(tǒng)的“一脫二注”法后原油鹽含量降低到2.5mgNaCl/L以下;2013年在改進(jìn)中和緩蝕劑配方后,常壓塔頂冷凝水中的鐵離子、氯離子質(zhì)量濃度分別控制在0.5 mg/L和20 mg/L以下,達(dá)到了技術(shù)指標(biāo)。通過(guò)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)2013年同期常壓塔頂?shù)狞c(diǎn)腐蝕速率平均為0.070 mm/年,屬于輕度腐蝕,較2012年有所降低。

      3 設(shè)備材質(zhì)升級(jí)

      選材是防腐的關(guān)鍵,提高材質(zhì)等級(jí)是減緩常減壓裝置腐蝕最有效的方法。為了能夠有效防止腐蝕,在選用設(shè)備的材料時(shí),應(yīng)該根據(jù)所處的不同腐蝕部位來(lái)選擇不同的材料。玉門煉化根據(jù)SH/T3096-1999《加工高酸原油重點(diǎn)裝置主要設(shè)備設(shè)計(jì)選材導(dǎo)則》以及中石化的《加工高硫原油部分裝置在用設(shè)備及管道選材指導(dǎo)意見(jiàn)》在2013年大檢修中對(duì)腐蝕較嚴(yán)重部位進(jìn)行材質(zhì)升級(jí);空冷材質(zhì)升級(jí)為09Cr2AlMoRe;對(duì)腐蝕嚴(yán)重的部分空冷升級(jí)為雙相不銹鋼2205。對(duì)于環(huán)烷酸腐蝕嚴(yán)重的爐出口轉(zhuǎn)油線升級(jí)為316L,解決常壓爐爐管出口高流速下環(huán)烷酸的影響。對(duì)于減壓高溫渣油管線升級(jí)為Cr5Mo,以應(yīng)對(duì)高溫硫腐蝕。

      4 直餾柴油加注柴油脫酸劑

      針對(duì)直餾柴油酸度超標(biāo)這一情況,2012年9月常減壓車間制定了常二線柴油加注復(fù)合脫酸劑方案,在柴油管線增加管道靜態(tài)混合器,增加混合強(qiáng)度,解決常壓直餾柴油酸度高的問(wèn)題。改造后常二線柴油酸度明顯降低,達(dá)到國(guó)家規(guī)定的不大于7 mgKOH/100ml的指標(biāo)。

      5 建議減壓高溫部位加注緩蝕劑

      目前中石化已研制出了緩蝕性能優(yōu)于美國(guó)同類產(chǎn)品的高效高溫緩蝕劑。經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明:該緩蝕劑不僅可用于解決高溫環(huán)烷酸酸腐蝕問(wèn)題,而且對(duì)高溫硫腐蝕也有很好的緩蝕作用。烏石化二套常減壓裝置在減四線抽出部位注入GX-195高溫緩蝕劑,鐵離子濃度由197mg/l,下降到11.4mg/l。烏石化一套常減壓裝置試用LX-213高溫緩蝕劑后,蠟油中鐵離子含量下降明顯,說(shuō)明減壓高溫部位加注緩蝕劑是應(yīng)對(duì)高硫、高酸原油設(shè)備管道腐蝕的有效手段。

      效果監(jiān)測(cè)

      針對(duì)裝置存在的腐蝕類型和存在部位,2013年大檢修時(shí)選取塔頂中間罐、冷卻器、空冷器露點(diǎn)腐蝕區(qū),常壓側(cè)線、加熱爐出口環(huán)烷酸腐蝕區(qū),減壓側(cè)線高溫硫腐蝕區(qū)等18個(gè)點(diǎn)進(jìn)行腐蝕在線監(jiān)測(cè)改造,使用15個(gè)精密電阻探針和3個(gè)PH計(jì)系統(tǒng)涵蓋了常減壓裝置幾種腐蝕的典型部位,提供的數(shù)據(jù)能直觀的反應(yīng)出某段時(shí)間及某段管線的腐蝕速率和腐蝕裕量,能客觀地反應(yīng)溫度和PH值大小對(duì)腐蝕的影響。

      通過(guò)技術(shù)改造,目前常減壓裝置重點(diǎn)部位腐蝕率均滿足HG/T20580-2011上給出的化工設(shè)備腐蝕速率范圍(0.13~0.25mm/a)腐蝕裕量充足,表明裝置在2013年大檢修中材質(zhì)升級(jí)合理、防腐措施到位,現(xiàn)階段玉煉常減壓裝置具備加工含酸、含硫原料的條件。

     

    責(zé)任編輯:田雙

    《中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事
    投稿聯(lián)系:編輯部
    電話:010-62313558-801
    郵箱:ecorr_org@163.com
    中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方 QQ群:140808414

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

    日韩人妻精品久久九九_人人澡人人澡一区二区三区_久久久久久天堂精品无码_亚洲自偷自拍另类第5页

    <i id="p68vv"><noscript id="p68vv"></noscript></i>
      <track id="p68vv"></track>

        <video id="p68vv"></video>
      <track id="p68vv"></track>
      <u id="p68vv"><bdo id="p68vv"></bdo></u>

    1. <wbr id="p68vv"><ins id="p68vv"><progress id="p68vv"></progress></ins></wbr>
      <code id="p68vv"></code>
        <output id="p68vv"><optgroup id="p68vv"></optgroup></output>
    2. 一本热久久sm色国产 | 中文乱码激情视频 | 精品国产福利久久久 | 最新久久免费网址 | 亚洲国产精品ⅴa在线播放 中文字幕羞羞视频网站 | 日本中文字幕一区高清在线 |