低溫防腐緩蝕劑攻關優化每年多創效150萬元
2013-09-21 11:05:27
作者:黃敏清來源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>
廣州石化1號蒸餾裝置通過優化調整,近日成功將塔頂低溫防腐所用的中和緩蝕劑更換為低溫緩蝕劑,并恢復塔頂注氨流程,在確保防腐效果的同時,緩蝕劑用量同比下降58.3%,每年可節約費用150萬元。
1號蒸餾裝置的塔頂防腐一直使用中和緩蝕劑,“三劑”消耗量大。從2012年11月開始,裝置開始試用新型的低溫緩蝕劑,同時恢復停用了近5年的注無機氨流程,用以調整各塔頂含硫污水的PH值。由于防腐工藝發生變化,加上注氨流程長時間停用,造成多個流量計失效,調節困難。試用初期,塔頂水鐵離子合格率不足50%,說明塔頂系統存在腐蝕現象。
為解決這一問題,廣州石化成立攻關組,組織多部門開展聯合攻關和優化,通過更換部分轉子流量計使注氨量能夠穩定控制;通過調整壓控閥PID參數使氨液緩沖罐和注入點壓力控制穩定;通過對緩蝕劑進行稀釋,改善緩蝕劑在設備管線內的散性。通過不斷優化調整,截至7月底,塔頂水鐵離子合格率達到99.5%以上。通過對管線定點測厚監測,沒有發現腐蝕減薄的情況,標志著攻關優化取得圓滿成功。
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