我國有將近八成的大型電站電廠鍋爐水冷壁受到高溫腐蝕影響,嚴重危及鍋爐的正常安全運行,這一問題一直未能得到有效解決。
近日,酒鋼宏晟電熱公司,此項攻關(guān)取得突破。該公司通過對鍋爐燃燒的煤粉質(zhì)量,風粉輸送、混合、加熱、燃盡過程,進行全過程分析控制,為改善燃燒器運行狀況,進行上千次調(diào)整試驗后,成功改善爐膛燃燒狀況,有效減緩鍋爐高溫腐蝕問題,鍋爐燃燒調(diào)整取得階段性成果。
宏晟電熱公司共有6臺350MW燃煤發(fā)電機組,機組長期保持高負荷運轉(zhuǎn),鍋爐水冷壁高溫腐蝕問題尤為嚴峻,僅2017年,因高溫腐蝕導致非計劃停機就達7次,給電力生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。對此,該公司先后發(fā)起多次技術(shù)攻關(guān)、工藝改進、設備改造,但成效不明顯。今年,該公司發(fā)電二分廠抽調(diào)操作、工藝、技術(shù)、設備專業(yè)人員組成攻關(guān)團隊,再次攻克這個難題。
發(fā)電二分廠廠長陳平: "水冷壁高溫腐蝕主要是煤在燃燒過程中生成的硫化物造成的,除此之外就是設備和運行狀態(tài)導致的腐蝕,而我們的攻關(guān)就針對這幾個方面開展。"
在充分研判和分析后,攻關(guān)團隊決定從鍋爐水冷壁高溫腐蝕的機理研究開始,從鍋爐燃燒的源頭制粉系統(tǒng)入手,合理優(yōu)化鍋爐煤粉、配風,提高鍋爐水冷壁壁面氧量。350MW機組鍋爐是一個長15米、寬13米、高65米相當于23層樓的龐然大物,僅制粉系統(tǒng)內(nèi)部就包含磨煤機、分離器等多個設備,每臺設備涉及的參數(shù)繁多,其中的變量數(shù)以萬計,想要在其中尋找一個最佳點,難度可想而知。
攻關(guān)團隊對鍋爐煤粉細度、一次風調(diào)平、燃燒器配風、燃盡風比例、貼壁風調(diào)試和運行氧量等參數(shù)進行優(yōu)化,開展燃燒調(diào)整現(xiàn)場試驗。他們連續(xù)6個月奮戰(zhàn)在鍋爐旁,每天工作12小時以上,進行了上千次試驗,并跟蹤分析,最終“號準脈象”,攻關(guān)取得進展。
目前,我們在保證鍋爐運行效率不減、煤耗不增的基礎上,前后水冷壁的高溫腐蝕問題已基本解決,左右水冷壁的高溫腐蝕問題也得到有效控制。
區(qū)域鍋爐責工趙小兵表示,這一階段性成果正在該公司其他5臺350MW機組上推廣使用,預計年可節(jié)約費用及產(chǎn)生效益近億元。
“下一步,我們還將持續(xù)開展攻關(guān),力爭得出更好、最優(yōu)的試驗結(jié)果,使水冷壁高溫腐蝕現(xiàn)象得到徹底控制,進一步提升鍋爐運行水平,穩(wěn)定鍋爐運行工況。”陳平表示。
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